常見排除(chú)法分析(xī)加(jiā)工中心掉刀現象
發布時間:2014-11-12
加工中心從用(yòng)途上說也是數控機(jī)床的一種,加工中心一般都隻采用刀(dāo)庫的形式,這有別於數控車床的 數控刀架(jià)或排刀。
目前(qián),加工(gōng)中 心的自動(dòng)換刀裝置(zhì)(ATC)有兩(liǎng)種(zhǒng)常用類型的換(huàn)刀方式,一(yī)是刀具從刀庫中直接由主(zhǔ)軸交換,二是依靠機械手完成主軸與刀庫上(shàng)刀具的交換。第一種換刀方式適(shì)用於小型加工中(zhōng)心,刀庫較小,刀具(jù)較少,換(huàn)刀動作(zuò) 簡單,出現掉刀等故障(zhàng)時容易發現(xiàn)並能及 時(shí)排除。第(dì)二種換刀方式,從結構上和動作上看均屬於比較複雜的一種。本(běn)文以JASU V-850D立式加工中心為例分(fèn)析(xī)掉刀故障現象並加以處理。
JASU V-850D 立式加工中心
1、加工中(zhōng)心換刀動作分析(xī)
從PLC圖(tú)上看此機床換刀程序達900多步,很難讀懂其工作原理。在此,略運去(qù)ATC 數據交換、傳遞、存儲及刀號存儲(chǔ)等內容,把換刀動作簡述如下:CNC 換刀指令(M06)→刀(dāo)套下降→下降到位→機械手轉動→轉動減速→轉動到位(X4.7)→主軸刀鬆開→鬆開到位→機械手(shǒu)轉動→轉動(dòng)減速→轉動到位→主 軸刀(dāo) 夾緊→夾(jiá)緊到位(wèi)(X2.5)→機械手逆(nì)轉→機械原位,換刀完成。其中(zhōng),機械手的快、慢速由變頻器實現,電動機轉動時帶動機械凸輪傳動實現機械手的上升、下降。
2、掉刀故(gù)障
掉刀故障現象出現時間較長,一開始,偶(ǒu)爾出現一次,一(yī)月(yuè)一次,甚至兩三月一次,以(yǐ)為是(shì)偶然因素引起(qǐ) 的,沒有引起足夠的重視,慢慢地一周出現一次,甚至兩 次,同時伴隨著主軸上的刀裝不到位的情況。後(hòu)來慢慢地演變為一個(gè)班次多次(cì)出現故障,嚴重(chóng)地影響生(shēng)產進度、造成廢品產生。仔細觀察,掉刀故障有兩 種情況出 現,一種(zhǒng)是由本(běn)工步加工(gōng)完成後掉刀,一種是本工步根(gēn)本沒加工,刀具落在工作台上。由於加工過程中,換刀動作均執行,動作(zuò)順(shùn)序正常,故出現掉刀、裝刀(裝到 主軸上)不到位時均(jun1)無任何報警現象, 隻有操作者在工件檢查或聽到掉(diào)刀異(yì)常聲(shēng)音(yīn)時,才會發生故障,因而在自動加工生產線上有(yǒu)時會(huì)因掉(diào)刀而出現批量廢品的現象(xiàng)。
3、故(gù)障分析與處(chù)理
(1)檢查機械手(shǒu)執行ATC換刀故(gù)障排除步驟,把(bǎ)機械手停(tíng)止在垂直極限位置。檢查機械手手臂上 的兩個卡爪及支持卡爪的彈簧等附件(jiàn)。均沒有發現問題(tí),說明機械手夾持刀具緊固,在機械手轉動情況下不會出現掉刀現象。
(2)檢查刀具夾持情(qíng)況根據刀具有主軸上(shàng)裝不位的現象分析,可能是主軸內(nèi)孔中(zhōng)碟簧不能對刀具夾(jiá)持緊固,從而出現刀裝(zhuāng)不(bú)到位,甚至裝不上而掉 刀現象。拆(chāi)開主 軸內部,發現有幾處對碟簧已碎。於是更(gèng)換了全部碟簧。試車時沒有出現任何問題。運行一個班次後又(yòu)出(chū)現掉刀現象。
(3)檢查換刀程序(xù)針對本故障僅出現在(zài)換刀動作過程中,與(yǔ)其他動作無關,編輯一個自動換(huàn)刀反複執行程序(xù),並運行此程序,以期找到掉刀(dāo)的真正 原因。編輯自動換刀(dāo)程序如下:O0200→S500→M03→G04X3.0→M06→M99→%.
在程序運行中,發現如下情況:主軸刀具夾緊沒有到位(wèi),甚至還沒有夾緊(jǐn)動作的情況下,機(jī)械手轉動,於是掉刀。依前文換刀動作順序分析主軸刀具 夾緊到位行程開 關誤動作引起掉刀故障。打開PLC梯形圖,監控該行程開關(輸入為X2.5),反複按壓該行程(chéng)開關,發現20多次壓合中有3次X2.5為“0”狀態的現象 出現兩次,同時壓合(hé)後X2.5不能由“1”狀態 轉到“0狀態”的現象出現兩次,根據以上判定該行程開(kāi)關損壞。此開關為OMRONZC—Q2255,用國產 CXW5—11Q1替換,試車正常。一周後,操作者仍反映有掉刀現象,當然出現的(de)頻次小了,這(zhè)說明掉刀故障仍未 徹底排除。
(4)故障處理反複運行兩個小時,自動換(huàn)刀幾(jǐ)百次。終於發現一次故障:在機械手沒有到(dào)位的(de)情況(kuàng)下,主軸上的刀具鬆開,機械手沒有(yǒu)抓住刀(dāo),從而 出現掉刀現(xiàn) 象,這說(shuō)明機械手到位磁感應開(kāi)關誤動作。更換開關E2E—CR8C1,故障現象仍然存在。查看PLC梯(tī)形圖,此開關輸入點為X4.7。梯形圖中X4.7為 常開點,當此開關感應時狀態為“0”,不感(gǎn)應時狀態 為“1”。其邏輯狀態與常見的感應開關邏輯狀態相反。當X4.7斷(duàn)線時,也會引起X4.7為“1”狀(zhuàng) 態,於是排查X4.7的聯線,發現電磁感應開關後(hòu)方的接線端子處X4.7鬆動,每當自動換刀時,機械手凸(tū)輪一係列 動作引(yǐn)起的輕微(wēi)震動,使X4.7線處於斷 開狀態,這樣在機械手未到位時,鬆(sōng)開(kāi)刀具的感應開關雖(suī)仍感(gǎn)應,但因處於斷線狀(zhuàng)態,X4.7伯為“1”狀(zhuàng)態,於是在機械未到位時,刀具鬆開而出現掉刀故障。 這種情況的 掉刀故障,是(shì)刀(dāo)具已作(zuò)加工工步而後掉的刀(dāo),在上文提到的則是刀具未作任何加工工步就掉刀的故障。
(資料采集互聯網)