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CSP連鑄機幹油潤滑係統改進
發布時間:2014-7-21
CSP連鑄機自投產以來,針對(duì)幹油潤滑係統使(shǐ)用維護中發現的諸多問題,進行了多次改造,保證(zhèng)了CSP連鑄機的長周期穩(wěn)定運行,為(wéi)該生產線高產穩產(chǎn)打下了堅實基礎。
CSP連鑄機幹油潤滑係統分為(wéi)填充泵組和主(zhǔ)潤滑泵組兩大部(bù)分,填充泵組采用1台氣(qì)動填充泵給5台主泵填充供油。當主潤滑泵泵桶空時填充泵開始(shǐ)工作(zuò),給(gěi)主潤滑泵加油;當主潤滑泵桶滿(mǎn)時(shí),填充泵停止工作。在填充泵運行期間,如果出現空限位觸發將停止運行,發出泵桶空報警信號,提示更換泵(bèng)桶。主潤滑泵組(zǔ)有5台電動潤滑泵,分(fèn)別給連鑄機各設備進行雙線供(gòng)油潤滑。該潤滑係統運行(háng)比(bǐ)較穩定,但是也出(chū)現了三個主要問題:
1、填充泵空限位失效
2、主潤滑泵(bèng)控製程序不合理
3、主潤滑泵桶滿控製失效
在此我們(men)就對其中的“主潤滑泵桶滿控製失效”的具體問題及(jí)改進措(cuò)施進行講解:
主要問題(tí):主(zhǔ)潤滑泵桶滿控製是由安裝在泵蓋底部的滿行程開關實現的,當主潤滑泵油盤導向杆上的楔麵套(tào)碰觸到滿行程開關時,滿行程開關發信號,此時主潤滑泵桶滿(mǎn),填充泵停止填(tián)充。由於泵壓油盤有(yǒu)幹油溢出,在壓油盤上麵堆積(jī);或導向杆間隙變大(dà),經常導致楔麵套碰觸不到滿(mǎn)行程開關(guān),桶滿控製失效,使主潤滑泵過填充,泵(bèng)蓋掀翻,幹油溢流滿地,造成(chéng)主潤滑泵和潤滑油脂損耗。
改(gǎi)進措施:在主潤滑泵桶蓋上部安裝接近開關,把原泵滿限位由泵桶蓋底(dǐ)移至桶蓋上部,並用接(jiē)近開關替代行程開關。在主潤滑泵滿控製(zhì)程序中,嵌入時間優(yōu)先保護(hù)模塊,根據測量的主泵填充時間360s,設定主泵填充運行保護時間為(wéi)350s。當主潤滑(huá)泵填充(chōng)運行到350s時,填充泵就停止運行(háng)。
三個問題都分(fèn)別進行了改進,具體效果有:
1、通過對幹油填充泵空(kōng)限位改進,解(jiě)決了因油桶定位不準確、油桶有凹陷等原因造(zào)成的空限位(wèi)碰觸失效,避免了因填充(chōng)泵空載運行(háng)造(zào)成損害,保證了填充泵正常使用壽命(mìng),確保了潤滑(huá)係統的良好運行。
2、改進(jìn)主潤滑泵(bèng)運行控製程序(xù)後,在管路出現微(wēi)量泄露時,泵仍然能正常給潤滑點打油(yóu),保(bǎo)證(zhèng)了該潤滑係統的良好運(yùn)行。
3、通過對主潤滑泵滿限位控製進行改進,主潤滑泵的桶滿(mǎn)信(xìn)號(hào)容易直觀判斷;嵌入時間優先控製(zhì)模塊後(hòu),主潤滑泵桶的填充(chōng)控(kòng)製(zhì)更加合理,避免了由於滿限位失效造成的主潤滑泵(bèng)掀翻破壞,保護(hù)了主(zhǔ)潤滑泵,從而確保整個(gè)潤滑係統的安全運行。
CSP連鑄機幹油潤滑係統分為(wéi)填充泵組和主(zhǔ)潤滑泵組兩大部(bù)分,填充泵組采用1台氣(qì)動填充泵給5台主泵填充供油。當主潤滑泵泵桶空時填充泵開始(shǐ)工作(zuò),給(gěi)主潤滑泵加油;當主潤滑泵桶滿(mǎn)時(shí),填充泵停止工作。在填充泵運行期間,如果出現空限位觸發將停止運行,發出泵桶空報警信號,提示更換泵(bèng)桶。主潤滑泵組(zǔ)有5台電動潤滑泵,分(fèn)別給連鑄機各設備進行雙線供(gòng)油潤滑。該潤滑係統運行(háng)比(bǐ)較穩定,但是也出(chū)現了三個主要問題:
1、填充泵空限位失效
2、主潤滑泵(bèng)控製程序不合理
3、主潤滑泵桶滿控製失效
在此我們(men)就對其中的“主潤滑泵桶滿控製失效”的具體問題及(jí)改進措(cuò)施進行講解:
主要問題(tí):主(zhǔ)潤滑泵桶滿控製是由安裝在泵蓋底部的滿行程開關實現的,當主潤滑泵油盤導向杆上的楔麵套(tào)碰觸到滿行程開關時,滿行程開關發信號,此時主潤滑泵桶滿(mǎn),填充泵停止填(tián)充。由於泵壓油盤有(yǒu)幹油溢出,在壓油盤上麵堆積(jī);或導向杆間隙變大(dà),經常導致楔麵套碰觸不到滿(mǎn)行程開關(guān),桶滿控製失效,使主潤滑泵過填充,泵(bèng)蓋掀翻,幹油溢流滿地,造成(chéng)主潤滑泵和潤滑油脂損耗。
改(gǎi)進措施:在主潤滑泵桶蓋上部安裝接近開關,把原泵滿限位由泵桶蓋底(dǐ)移至桶蓋上部,並用接(jiē)近開關替代行程開關。在主潤滑泵滿控製(zhì)程序中,嵌入時間優(yōu)先保護(hù)模塊,根據測量的主泵填充時間360s,設定主泵填充運行保護時間為(wéi)350s。當主潤滑(huá)泵填充(chōng)運行到350s時,填充泵就停止運行(háng)。
三個問題都分(fèn)別進行了改進,具體效果有:
1、通過對幹油填充泵空(kōng)限位改進,解(jiě)決了因油桶定位不準確、油桶有凹陷等原因造(zào)成的空限位(wèi)碰觸失效,避免了因填充(chōng)泵空載運行(háng)造(zào)成損害,保證了填充泵正常使用壽命(mìng),確保了潤滑(huá)係統的良好運行。
2、改進(jìn)主潤滑泵(bèng)運行控製程序(xù)後,在管路出現微(wēi)量泄露時,泵仍然能正常給潤滑點打油(yóu),保(bǎo)證(zhèng)了該潤滑係統的良好運(yùn)行。
3、通過對主潤滑泵滿限位控製進行改進,主潤滑泵的桶滿(mǎn)信(xìn)號(hào)容易直觀判斷;嵌入時間優先控製(zhì)模塊後(hòu),主潤滑泵桶的填充(chōng)控(kòng)製(zhì)更加合理,避免了由於滿限位失效造成的主潤滑泵(bèng)掀翻破壞,保護(hù)了主(zhǔ)潤滑泵,從而確保整個(gè)潤滑係統的安全運行。