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軋機油霧潤滑加熱係統的(de)優化改進

發布時間:2014-7-17

軋機(jī)油霧潤滑係(xì)統對機械設備的潤滑和產品質量起著極為(wéi)重要的作用。某不鏽鋼的矽鋼廠油霧潤(rùn)滑係統中使用的油霧加熱器設備為進口(kǒu)的雙(shuāng)金屬片式手調溫控器,調節範圍為(wéi)15~90℃。每套油霧加熱箱上裝有3支雙金(jīn)屬片式手調溫(wēn)控器,2支為PLC提供高、低溫報警信號,1支進行控溫。經過多年使用(yòng),雙金屬片彈性下降,各控溫(wēn)點存在不同程度的漂移和失靈。由於該設備為進口設備,設備數量少成本(běn)高周期長的問題。為響(xiǎng)應公司的備件國產化政策,改為不可調(diào)式溫度控製加熱。之後發現該設備控(kòng)製精度低,誤差大(最(zuì)大誤差達±30℃)。油霧潤滑的油霧溫度主要取決於氣體(tǐ)載體溫度,氣體出(chū)口溫度無法測量,所以油霧溫度無法得知,更無法實現準確控製,致使支撐輥、擦拭器無法得到有效潤滑,損毀嚴重,嚴重影響軋機的(de)正常生(shēng)產。

為了適(shì)應生產的發展,對該油霧潤滑係統的(de)加熱部分進行改造,總體改造思路:選用高(gāo)精度溫度(dù)電阻Pt100,作為一次測溫元件;用(yòng)控製(zhì)精(jīng)度達0.5級(jí)的溫(wēn)度控(kòng)製儀表(biǎo)進行PID加熱控製;利用氣加熱的控製儀表(biǎo)和控製(zhì)櫃進行集中安裝控(kòng)製;記錄測量數據,與原先數據進行對比,根據現場測量實際時對參數(shù)進行優化,保證(zhèng)最(zuì)終溫控精度在±5℃之內(nèi)。具體的(de)如何(hé)進行改造就(jiù)不在這裏對改造方案進行詳(xiáng)細說明了,依照改造方案,矽鋼廠在軋機機組檢修時,對6號油霧加熱箱進行了實驗性改裝,通過不斷的調整控製參數,現在(zài)的控溫工藝目(mù)標值45℃,實際測量(liàng)值為42.6℃,最高47℃,距(jù)離目標值最大偏差為2.4℃。完(wán)全符合工藝要求。流程圖如圖(tú)1所示:

油霧潤(rùn)滑

改造之後的油霧潤滑係統的新加熱係統不僅具有舊係統的全(quán)部功能,而且新增(zēng)了出口溫度實時顯示和調節,不但能夠實現精確控溫,還可(kě)以(yǐ)減少加熱時間(jiān),大大提高加熱器(qì)使(shǐ)用壽命,減少維護工作量。改進前油霧加熱溫度波動最大時達到30℃,無法保證機械設備的潤滑。改(gǎi)造(zào)後溫度(dù)控製在目標±5℃之內(nèi),完全滿足工藝(yì)的要求(qiú)。

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