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高速軸(zhóu)承(chéng)油氣潤滑係統改(gǎi)造
發布時間:2014-6-12
高速軸承(chéng)使用油氣潤滑係統時,潤滑油(yóu)可以按需分配,油氣分配(pèi)均勻並可實現按(àn)比例分配。在此(cǐ)情況下,潤滑(huá)油基本實現零排放,利用(yòng)率在99%以上,與傳(chuán)統的潤滑方式相比,大(dà)大減少了潤滑劑(jì)的消(xiāo)耗量,大幅度節省了開支。但是,油氣(qì)潤滑一旦出(chū)現故障,判斷故障及其困難。
高(gāo)速軸承油氣潤滑(huá)現在應用(yòng)較為廣泛,但是(shì)在使(shǐ)用過程中,會出現各種各樣(yàng)的故障。曾有在一開始調試試車時,主軸以工作速度轉(zhuǎn)起來時,軸(zhóu)承溫(wēn)度迅速升高,工作半小時後(hòu),軸承溫度(dù)達到80℃以上,隻能停機降溫。且軸承漏油(yóu)嚴重(chóng),這樣大大降低了設備開動率。
通過對該油氣潤滑(huá)係統仔細研(yán)究發現,一條單獨的氣(qì)路(lù)沒有和(hé)油混合,直接通入到軸承處(chù),從油氣分配器出來的油氣有(yǒu)一路也(yě)通向軸承處,可想而知,該油氣(qì)是(shì)直接對主軸軸承進行潤滑的。單獨的氣路的(de)作用有:為阻止軸承潤(rùn)滑油的外泄;對軸承進行冷卻。因(yīn)為(wéi)設備功能需求,軸承處承載力較大,容易(yì)發(fā)熱。
該故障為軸承溫升快而(ér)且有嚴重漏油現象。初步(bù)判斷漏油是由於(yú)單獨氣路的氣體流(liú)量不足。而壓縮空氣主管(guǎn)路的壓力為6.7bar,因此單獨的氣路是靠節流閥來調節供氣流量的,將節流閥(fá)的流(liú)量調大,發現氣路(lù)的另一(yī)個支路(lù)的減壓閥處的壓力在(zài)變小。從設計角度上講,如果油氣中的壓力(lì)不足,會直接影響軸承潤滑效果。然(rán)而要阻止漏油現象,必須(xū)將單獨的氣路的流量調大。在當前的係統中,無法實現。
為(wéi)了(le)解決(jué)這個問題,我們嚐試安裝了一台能力較大的氣(qì)動(dòng)泵直接為油氣潤滑提供氣源,壓力是提高了,可(kě)是氣動泵打出來的壓縮空氣含水量較大,無法滿足油氣潤(rùn)滑係統的要求,此法也行不通。最終,我們對油氣(qì)潤滑(huá)的氣路進行改造。將兩個(gè)支路分開,分別單獨從主壓縮空氣的管(guǎn)道上接入,並將管路加粗,原來內(nèi)徑為φ6的不鏽(xiù)鋼管(guǎn)更換為φ10的。
改(gǎi)造完畢後,按照我們預定的(de)參數進行調節,發現兩條氣路的流量都得到了提升。開始進行試車,先是空載試車,將(jiāng)主軸轉速逐漸升高,軸承的溫度從30℃升高到55℃後不再升高(gāo)。在空(kōng)載試車結束後很(hěn)快進(jìn)入到正常的工(gōng)作狀(zhuàng)態,軸承溫度始終保持在55℃左右。並且漏油現象也得到了解決。
高(gāo)速軸承油氣潤滑(huá)現在應用(yòng)較為廣泛,但是(shì)在使(shǐ)用過程中,會出現各種各樣(yàng)的故障。曾有在一開始調試試車時,主軸以工作速度轉(zhuǎn)起來時,軸(zhóu)承溫(wēn)度迅速升高,工作半小時後(hòu),軸承溫度(dù)達到80℃以上,隻能停機降溫。且軸承漏油(yóu)嚴重(chóng),這樣大大降低了設備開動率。
通過對該油氣潤滑(huá)係統仔細研(yán)究發現,一條單獨的氣(qì)路(lù)沒有和(hé)油混合,直接通入到軸承處(chù),從油氣分配器出來的油氣有(yǒu)一路也(yě)通向軸承處,可想而知,該油氣(qì)是(shì)直接對主軸軸承進行潤滑的。單獨的氣路的(de)作用有:為阻止軸承潤(rùn)滑油的外泄;對軸承進行冷卻。因(yīn)為(wéi)設備功能需求,軸承處承載力較大,容易(yì)發(fā)熱。
該故障為軸承溫升快而(ér)且有嚴重漏油現象。初步(bù)判斷漏油是由於(yú)單獨氣路的氣體流(liú)量不足。而壓縮空氣主管(guǎn)路的壓力為6.7bar,因此單獨的氣路是靠節流閥來調節供氣流量的,將節流閥(fá)的流(liú)量調大,發現氣路(lù)的另一(yī)個支路(lù)的減壓閥處的壓力在(zài)變小。從設計角度上講,如果油氣中的壓力(lì)不足,會直接影響軸承潤滑效果。然(rán)而要阻止漏油現象,必須(xū)將單獨的氣路的流量調大。在當前的係統中,無法實現。
為(wéi)了(le)解決(jué)這個問題,我們嚐試安裝了一台能力較大的氣(qì)動(dòng)泵直接為油氣潤滑提供氣源,壓力是提高了,可(kě)是氣動泵打出來的壓縮空氣含水量較大,無法滿足油氣潤(rùn)滑係統的要求,此法也行不通。最終,我們對油氣(qì)潤滑(huá)的氣路進行改造。將兩個(gè)支路分開,分別單獨從主壓縮空氣的管(guǎn)道上接入,並將管路加粗,原來內(nèi)徑為φ6的不鏽(xiù)鋼管(guǎn)更換為φ10的。
改(gǎi)造完畢後,按照我們預定的(de)參數進行調節,發現兩條氣路的流量都得到了提升。開始進行試車,先是空載試車,將(jiāng)主軸轉速逐漸升高,軸承的溫度從30℃升高到55℃後不再升高(gāo)。在空(kōng)載試車結束後很(hěn)快進(jìn)入到正常的工(gōng)作狀(zhuàng)態,軸承溫度始終保持在55℃左右。並且漏油現象也得到了解決。