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油霧潤滑技術在化肥廠機(jī)泵群中(zhōng)的應用效果
發布時間:2014-5-7
塔裏木油田塔西南化肥廠針對石化行業機泵群潤滑技術的現狀,將原有的稀油(yóu)潤滑(huá)方(fāng)式改為油霧潤滑係統。經過一段時間的實際應用,取得了(le)很好的(de)效果。
2011年5月該(gāi)廠對水處理裝置(zhì)機泵群進行了油霧潤滑技術改造,為20台(tái)機泵安裝了1套油霧(wù)潤滑係統,主要技術有:供氣壓力0.1~0.5MPa,油霧壓力2~6kPa,油溫30~70℃,氣溫30~70℃,液(yè)位(wèi)70~230mm。
油霧潤滑係統主機調(diào)試正常(cháng)後,開始對(duì)所有機泵進行逐台測試(試車前,首先對所有機泵進(jìn)行12h與潤滑(huá),保證油霧顆粒正在軸承箱內部充分彌散,形成良(liáng)好(hǎo)的油膜,然(rán)後啟備用泵進行(háng)油(yóu)霧潤(rùn)滑試(shì)運行)。通過運行(háng)測試,機泵個運行指標良好。
下(xià)麵我們(men)具體列一下具體的效果評價(jià):
1、降低了機泵軸承溫度,以脫鹽水外供泵為例,通過現場測試,運行(háng)測試後,返現軸(zhóu)承平均降溫達5~10℃,降溫效果(guǒ)非(fēi)常明顯。
2、降低了機泵維(wéi)修率(lǜ)。
3、降低了潤滑油消耗:改造(zào)前由於機泵檢、維修次數較多,加上軸封泄漏等造(zào)成的潤滑失效等故障,需要定期換油、補油,而改造後,設備(bèi)故障率降低,自然潤滑油消耗也少了(le)。
從油霧潤滑係統投入近1年的(de)運行情況(kuàng)看,機泵潤滑狀況(kuàng)得到了(le)明顯改善,機泵運轉平穩,運行時(shí)軸承溫度下降了5~10℃,達到(dào)了節電、減少維(wéi)修費用的目的,增加了經濟效益。
2011年5月該(gāi)廠對水處理裝置(zhì)機泵群進行了油霧潤滑技術改造,為20台(tái)機泵安裝了1套油霧(wù)潤滑係統,主要技術有:供氣壓力0.1~0.5MPa,油霧壓力2~6kPa,油溫30~70℃,氣溫30~70℃,液(yè)位(wèi)70~230mm。
油霧潤滑係統主機調(diào)試正常(cháng)後,開始對(duì)所有機泵進行逐台測試(試車前,首先對所有機泵進(jìn)行12h與潤滑(huá),保證油霧顆粒正在軸承箱內部充分彌散,形成良(liáng)好(hǎo)的油膜,然(rán)後啟備用泵進行(háng)油(yóu)霧潤(rùn)滑試(shì)運行)。通過運行(háng)測試,機泵個運行指標良好。
下(xià)麵我們(men)具體列一下具體的效果評價(jià):
1、降低了機泵軸承溫度,以脫鹽水外供泵為例,通過現場測試,運行(háng)測試後,返現軸(zhóu)承平均降溫達5~10℃,降溫效果(guǒ)非(fēi)常明顯。
2、降低了機泵維(wéi)修率(lǜ)。
3、降低了潤滑油消耗:改造(zào)前由於機泵檢、維修次數較多,加上軸封泄漏等造(zào)成的潤滑失效等故障,需要定期換油、補油,而改造後,設備(bèi)故障率降低,自然潤滑油消耗也少了(le)。
從油霧潤滑係統投入近1年的(de)運行情況(kuàng)看,機泵潤滑狀況(kuàng)得到了(le)明顯改善,機泵運轉平穩,運行時(shí)軸承溫度下降了5~10℃,達到(dào)了節電、減少維(wéi)修費用的目的,增加了經濟效益。