爬行現象,一般發(fā)生在低速運動時,即低速平穩性的問題。在低速移動(dòng)或轉動時,由於兩(liǎng)相對運動表(biǎo)麵形(xíng)成的潤滑油膜(mó)的作(zuò)用減少,油膜厚度較小,往往會出(chū)現(xiàn)明顯的速度不均,斷續的時(shí)動時停現象,這種現象稱為(wéi)爬行。爬行是機床液(yè)壓設備中一種常見的不正常的(de)運(yùn)動狀態,輕微爬行時肉眼很難覺(jiào)察到振動,嚴重爬行時會有跳動現(xiàn)象。爬行有很大的危害,會破壞工件的表麵(miàn)質量(粗糙度)和(hé)加(jiā)工精度,降低機(jī)床和刀具的使用壽命,嚴重時會產(chǎn)生報廢工件及造成事故。因此,消除爬行(háng)對於(yú)改善(shàn)機床(chuáng)穩定性、提高使用壽命和加工件精度是非(fēi)常重要的。
下麵(miàn)以我們廠數控Φ260 落地鏜床(產自齊齊哈爾第二(èr)機床廠)滑座爬行為(wéi)例,由於液壓係統的密閉(bì)性及多信(xìn)息模式,使得爬行故障的排除過程比較複雜,本文就這一實例詳細分析爬行現象的各種(zhǒng)因素,結合此例說(shuō)明其原因及排除方法。
1、 滑座鎖緊是否鬆開
滑座與導軌鎖緊是由四套浮動夾緊裝置控製,夾緊裝置各有一個油缸,由泵(bèng)站夾(jiá)緊回路供油,電磁閥控(kòng)製油(yóu)缸動作。油路(lù)(一):油缸(gāng)夾緊(jǐn)鬆開路(lù)徑,油箱(xiāng)→吸油濾油器→液壓泵→單(dān)向閥→壓力表、溢流閥→電磁換向閥→油缸。
1.1 先看夾緊裝置是否完全打開(kāi)、是否漏油
a、假如有漏油現象出(chū)現(xiàn),說明油缸內部密封件損壞,無法啟到密封油的作用,油在此漏掉,沒有足夠(gòu)壓力打開夾緊裝置,隻能更換油缸內部密封裝置。
b、假如夾緊裝(zhuāng)置沒有完全打開,說明油(yóu)壓力不夠,油路(一)所示(shì),首先看壓(yā)力表(biǎo)示數是否滿足工(gōng)作(zuò)壓力需要:壓力表示數低,說(shuō)明在壓力表前麵油壓不(bú)夠(gòu),逐一排除油箱油位(wèi)是否滿足工作要求,油溫是否在正常範圍(wéi),油箱內油液是否混有空氣;濾油器、單向(xiàng)閥、液壓管(guǎn)路是否堵塞,發(fā)現堵塞現象及(jí)時清洗或更換;液壓泵和電機是否正常工作,液壓泵是否由於密封件損壞或密封不可靠而進氣;溢流閥是否壓力過低(dī)或不穩,解決方法清(qīng)洗閥(fá)芯或更換溢流閥(fá);壓力(lì)表數正常,說明後麵電磁閥有可能發生以下故障,閥芯不能(néng)移動、電磁鐵線圈燒(shāo)壞、外泄漏、閥(fá)內堵塞,發現以上問題要(yào)清(qīng)洗、更換部件或整個電磁(cí)閥。
1.2 夾緊裝置(zhì)一切正常(cháng),在其他方麵(miàn)找原因
2 、滑座靜壓(yā)是否正常
滑座導軌采用恒壓式靜壓導軌,油腔壓力油由泵站靜壓回路供油,經減壓閥及(jí)螺旋毛細管節流進入各靜壓支(zhī)撐油腔。油路(二):滑(huá)座靜壓浮起路徑,油箱→吸油濾油器→液壓泵→單向閥(fá)→壓力表→減壓閥→螺旋毛細管→鑲條上的靜(jìng)壓油腔。
2.1 檢查是否由於滑座靜壓問題引起爬行(háng),檢查方法如下,在滑座與底座導軌接觸的四個麵分別放上百(bǎi)分(fèn)表,啟動油泵,建立靜壓油膜後觀察四個百分表讀數。
a、假如四塊百分(fèn)表隻有一個(gè)或兩(liǎng)個讀數(shù)偏低,油路(lù)(二)所示,說明浮生量(liàng)不均勻,個別螺旋毛細管堵塞,需要把它拆掉,並(bìng)逐一檢查、清(qīng)洗,此處要注意螺旋毛細管順序不要裝亂,因為各部分所需壓力(lì)不同,廠家在出廠前(qián)已(yǐ)經調試完畢。
b、假如四塊百(bǎi)分表讀數都(dōu)低,說明(míng)導軌靜壓沒有建立起(qǐ)來。油路(二)所示,首先看壓(yā)力表(biǎo)示數是否滿足條件:壓力表示數低,說明在(zài)壓(yā)力表前麵油壓不夠,逐一排除油箱油位是否滿足工作(zuò)要求,油溫是否在正(zhèng)常範圍,油箱內油(yóu)液是否(fǒu)混有空氣;濾油器(qì)、單向閥、液壓管路是否堵塞,發現堵塞現象及時清洗或更換;液壓泵和電機(jī)是否正常工(gōng)作,液壓泵是否由於密封(fēng)件損壞或密封不可靠而(ér)進(jìn)氣;壓力表數正常,說明(míng)後麵減壓(yā)閥有可能發生以下故障,出口壓力很低、閥內泄漏嚴(yán)重(chóng)、出口壓力不穩定,發(fā)現以上問題要檢查閥芯並清洗減壓閥,或更換此閥;發現油路、螺旋毛細管有堵塞處,及時清理。
c、以上油路檢(jiǎn)查無誤,檢查是否(fǒu)由(yóu)於滑座與導軌的間隙(xì)問題,導致導(dǎo)軌靜壓建立不起來(lái)。滑座(zuò)采用恒壓閉式靜壓導軌(guǐ),導軌間隙過大時,靜(jìng)壓油膜剛度小,精度不穩定。間隙過小,會(huì)增加(jiā)附加摩擦,使滑座移動困難。導軌的間隙需要調整到即(jí)能建立(lì)剛度適(shì)合的靜壓,又能運動自如。滑座靜壓(yā)導(dǎo)軌的兩垂直麵有一側導軌麵是基準導(dǎo)軌麵,與其相對的(de)導軌麵是有可調整的鑲條,組成的導軌麵。因鑲條與(yǔ)底座導(dǎo)軌的結合麵有1:50 的斜度。因(yīn)此隻要前(qián)後移動(dòng)鑲條,即可減小或增加導軌間隙(xì)。
靜壓油腔開在鑲(xiāng)條(tiáo)上,鑲(xiāng)條位置的調整不影響靜(jìng)壓的建立。此機床設備的鑲條是由定位(wèi)銷(xiāo)定位,定(dìng)位銷由內六角螺栓和螺(luó)母定位。間隙偏小時,先用(yòng)小六方扳手向外擰鬆螺栓,然後(hòu)逐漸向外微調螺母。調整中隨時檢查導軌間(jiān)隙應保持0.04mm 塞尺不入(rù),而且進給電機的(de)電流保持沒有突然的變化和電流加大的情況。調整適當間隙後(hòu),再用小六方扳手將(jiāng)裏麵的螺栓向裏擰靠緊(jǐn)定位銷,這(zhè)樣兩個螺栓將定位銷重新(xīn)定位,完成了導軌間隙的調整。間隙偏大時,按以上順序和相反方向進行調(diào)整。滑座的背板(bǎn)無鑲條(tiáo),通過修磨(mó)背板與滑座的結合麵進行調整。液(yè)壓故障維修通常應遵循以下過程:認真觀察故障現象→看懂液(yè)壓原理圖(tú)→詳細、全麵的分析→最後拆卸檢修。
2.2 滑座靜壓一切正常,在(zài)其他方(fāng)麵找原因。
3、 機械傳(chuán)動方麵是否正常
在檢查滑座液壓係統後(hòu),並無發現導致爬行的原因,這(zhè)時應排查是否由於滑座進給箱問題造成的爬行現象。經檢查發現進給箱中與齒條齧合(hé)的齒輪上下(xià)微移導致爬行。此台機床滑座進給箱大體結構如(rú)下:電機所(suǒ)帶軸為Ⅰ軸→傳動軸為Ⅱ軸→與齒條(tiáo)齧合(hé)軸為Ⅲ軸。調整方(fāng)法(fǎ)如下:①拆掉(diào)Ⅲ軸上的軸蓋,取出軸承,可觀察到齒輪與軸之間是由漲圈進行固定的,把漲圈一周的螺栓鬆開;②把Ⅱ軸的背帽鬆開(kāi),並把(bǎ)Ⅱ軸上提至無間隙;③用扳手逆時針扳緊Ⅰ軸同時(shí)把Ⅲ軸上漲(zhǎng)圈往下打,然後鎖死漲圈(quān)一周的螺栓;④要是(shì)調整的好,此時Ⅱ軸的軸沒有上下移動量,並擰緊背帽(mào);⑤最後再(zài)檢查齒輪與齒條齧合間隙的(de)大小,間隙大時,可適當(dāng)的修磨調整墊的方法調整進給箱(xiāng),然(rán)後壓緊楔塊,緊固(gù)進給箱固定螺栓。
本機床滑座爬行問題經(jīng)常發生,初期維修現場通過大量更換零件,不(bú)但未能解決問題(tí),反而使維修工作更加複雜,耽誤了生產,造成了(le)浪費;後期通過技術人員的認真(zhēn)分析,使(shǐ)問題明朗化,及時地解決了問題。可見快速、準確地查找、分析是維修爬行故障的重要前提。
在進行故障(zhàng)原因的分析與檢測時,通常可采用觀、聽、摸(mō)、聞(wén)、問等手(shǒu)法;在考慮故障原因的可能性因素時,還應對新老(lǎo)設備區別對待,這樣才能判斷準確、少走彎路。總(zǒng)之,在正確(què)分析的基(jī)礎之上,最大限度地縮小檢查範圍,對最有(yǒu)可能的故障源(yuán)進行由簡到(dào)繁的檢(jiǎn)測,應是我們遵循的宗旨。
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